当我们收集的飞行机器人

我们希望
我们在创新和高科技MIPT学院这种类型的陡峭当然 - 创新工场。如果简单地 - 学生谁试图做一些真正的第三招募团队,希望以某种方式与程序和适当的现代技术有关。这就是我们想要达到的目标。我们的项目 - 做一个平面(!是的,现在不时兴四轴飞行器),这将能/坐自动模式下飞起来,通过GPS的分飞,并拍摄了他看到的一切,内置摄像头。 FPV我们也想,但后来。

雷马克
帖子而不是科学和技术,以及冷的故事放电,其中有很多失败,但他是一个没有成功。所以,大家谁愿意笑,找出我们所做的一切,问Habra的吉。





谁,我们
我们的团队包括五名学生第三年,更像是一个动物园:
2 plyusovika,这个IOS开发者,数学家,谁势必让我们一起做出点事做一个女孩。

再加上与我们合作,从ABBYY三个家伙,因为我们的项目是来自这家公司。

因为我们首先要做到这一切
该计划很简单 - 买hobbyking简单的飞机完整的RTF(箭在弦上),拿出一个收音机,将有arduinku或者使用费的碎智能手机AWP,放回固件(在AWP的情况下 - ROS - 机器人操作系统Arduinka - 从ardup​​ilot,megapirat的东西,多的Wii和它的所有任何叉)。之后,我们得到了我们想要的,静静的关闭过程,然后努力改善这整个事件 - 固定悬挂室,从而控制悬架,试图想出一些其他的作品,并添加他们。结果是什么?嗯......嗯,至少东西。

购买配件
起初,我们点了两份副本颇为流行的第二比克斯勒 - <一个href="http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32541__Hobbyking_Bixler_2_EPO_1500_KIT_.html">hobbyking.com/hobbyking/store/__32541__Hobbyking_Bixler_2_EPO_1500_KIT_.html,
脑组织选择了这些 - <一个href="http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html">www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html

订购这一切,我们不得不等待一个勇敢的俄罗斯邮政。
在这里一次,并留下一个约HK回顾 - 中国是不够的所以越来越跟踪号码没有给出三天购买装饰,并从中得到它,并没有奏效。这样一来,我们订了一个包在三月中旬,得到了它的胜利日,5月9日,...学期已经结束。
4月下旬,我们认识到,拉,等待神秘包裹不能,我们必须做一些事情。
在俄罗斯,飞机买来的,最强大的(第一个航班),这可能会拖我们的董事会,并在未来的摄像头。

那张照片的飞机:

软件
经过反复讨论和尝试收集一些明智的,我们停在Ardupilot,它除了能冷却了很多东西开箱即用,所以也有一个非常酷的事情 - APM任务规划,它允许您直接从一个简单的任务提出指控阿贵(其中,因为我们认为,想用户)+也是一个机会,问使命与平板电脑/手机,你只需要支持USB OTG的安装任务,和一组遥测上飞机去监测它的状态和变化的目标。< BR />
第一组件
通过将这个红色的飞机,我们很努力建立的PID,因为它不是很流行,看起来更像是一个家庭手工业,和正常的配置已经准备好了,我们没有发现。只是需要固件打下321的参数确定如何固件将管理的铁。没事找事来了,就把它脱掉在自动模式下,我们不能。

新飞机
然后是5月9日,我们临到幸福 - 来我们的飞机。应验了完全拆解,所以我们花了晚上在充分装配。







第一次飞行
通过将飞机,我们去飞。首先,当然,没有工作 - 该飞机将不会自动去执行任务,先从手上后,不包括引擎。在那之后,我们深入研究了配置和设置 - 原来,当停电了一个默认的付款给错误的模式 - 等待连接到PC,而不是试图开始执行任务

之后,这是我们的航班最有趣和最悲伤的时刻。深夜,另一个运行后,飞机飞。侧风吹,他试图稳定下来,......转身......我们已经混合极性SERV负责副翼......然而,飞行并没有就此停止 - 20米飞​​机后得到了肚子,到着陆区,是的,他开始坐下。由于电梯的极性,我们不糊涂,这架飞机就直奔起来,挂在了一根树枝。

当天的图片报道 -







正如你所看到的,我们已经加强了飞机用电工胶带和安装胶带机头和机翼 - 有很好的理由。毕竟意外暴跌,飞机飞和站定,和时间​​都花在什么地方在5-10分钟内给它准备在未来推出。

然而,飞行的第一天结束了什么 - 这是黑暗的,而我们飞还没有学​​会

第二个飞行日,我们并没有带来什么有用的东西 - 试着飞2个小时,我们的飞机被挂在高桦,并从那里勇敢的本地弓箭手删除它 - Tolkienists。修理花了一整夜。



成功
在此之前我们的项目的介绍是只需2.5小时,时钟是在早晨6,和我们一起去尝试飞行。
首飞即将成为最新:



我们认为这将是我们的项目的唯一的照片幻灯片演示。
原来,在推出移动JPI - 跳线板,它决定了主板上台 - 从ESC飞机或USB

视频故障:



但是,我们修复它,我们等了一分,但成功。



正如你所看到的,从手自动模式后,飞机起飞失误(因为管理被转移到板),躲开了,然后躺在过程中,达到了着陆区,并或多或少地轻轻地坐了下来。不幸的是,运营商没有运气,我们已经删除它歪。然而,我们看到的飞机是如何走向和稳定。
此后,再飞,我们没能 - 召开鼻涕和飞过来了,时间不多了JPI跳投

在不久的将来计划安装摄像机和飞越大片,但是这是为未来的职位的话题。

如果任何人有兴趣,愿意在PM /评论/另一篇文章回答。

附:这就是我们如何结束了上一棵树:



来源: habrahabr.ru/post/224963/

标签

另请参见

新&值得注意